● 摘要
直流正极性TIG焊技术具有电弧稳定、焊接质量优异等优点,是多数金属焊接的优选。但是在焊接铝合金时不能清除铝合金表面的氧化膜,只能采用常规交流TIG焊技术,而存在气孔多、变形大及生产率低等问题。本项目创造性地提出铝合金的直流正极性活性TIG焊,通过在电弧区引入一种自制活性剂,该活性剂具有很好地去除铝合金表面氧化膜以及焊缝气孔的作用,成功实现了铝合金的直流正极性TIG焊接技术。
本文首先采用4mm的2219铝合金板材,对铝合金的直流正极性TIG焊接工艺进行优化,然后采用4mm的LD10和2219铝合金板材,对常规交流TIG焊、交流A-TIG焊以及直流正极性TIG焊三种焊接方式对TIG焊接接头组织和性能的影响进行分析研究。在此基础上,对自制活性剂去除焊缝气孔和表面氧化膜的机理进行理论分析。
直流正极性TIG焊工艺试验研究表明:直流正极性TIG焊对表面清理工艺要求较低;送丝速度应根据焊接电流的大小,在获得良好焊缝背面成型的基础上保持一定余高;焊接间隙越小越好;只要采用合适的焊接参数,厚板也能够获得良好的焊接成型和接头力学性能;活性剂浓度为15%最优;相对于常规交流TIG焊接技术,直流正极性TIG焊能够大大降低焊接电流,但是不能过低。
组织分析结果表明:三种焊接方式所得的焊缝表面质量和成型情况都非常好;其中直流正极性TIG焊焊缝表面光亮无残渣,两侧无黑边,说明所用活性剂起到了很好的去除铝合金表面氧化膜的作用,使得铝合金的直流正极性TIG焊能够实现;对于两种母材,常规交流TIG焊缝中均出现了大量的气孔缺陷,加入活性剂后,气孔缺陷均得到明显的改善,并且焊缝组织得到细化,晶粒有了一定的方向性,并且直流正极性TIG焊的效果好于交流A-TIG焊;对于两种母材,直流正极性TIG焊缝中Si元素含量均比常规交流TIG焊缝下降约19%。
性能分析结果表明:三种焊接方式所得焊接接头的腐蚀性能没有明显区别;对于两种母材,加入活性剂均有助于提高铝合金焊接接头的强度、塑性以及稳定性,并且直流正极性TIG焊的效果优于交流A-TIG焊。
此外,本文在焊缝组织分析和性能分析的基础上,对活性剂去膜和除气的机理进行了理论分析和试验验证。
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