2018年湖南师范大学化学化工学院970化工原理考研核心题库
● 摘要
一、填空题
1. 填料操作压降线
大致可分为三个区域,即_____、_____和_____。填料塔操作时应
控制在_____区域。此时,连续相是_____,分散相是_____。
【答案】恒持液量区;载液区;液泛区;载液区;气体;液体
2. 在设计或研制新型气液传质设备时,要求设备具有_____、_____、_____。
【答案】传质效率高;生产能力大;操作弹性宽;塔板压降小;结构简单(以上答案中任选三个)
3. 列管式换热器按热补偿的方式不同有_____、_____、_____。
【答案】浮头式;U 形管式;带补偿圈(膨胀节)的固定管板式
4 离心泵的工作点是_____曲线与_____曲线的交点 。离心泵的流量调节实际上是改变泵的_____。.
【答案】泵的特性;管路特性;工作点的位置
5. 已分析测得连续精馏塔中某四股物料的浓度组成分别为0.62,0.70,0.75,0.82,
试找出
(塔板序列自下往上)的对应值
,_____。
【答案】0.82;0.75;0.7;0.62
6. 下列参数
【答案】F ,q 线和操作线
7. 多级萃取的优点是_____,缺点是_____。
【答案】可以将混合物分离的更彻底;溶剂用量大、流程复杂、投资高
中,图解法求理论板时不用的有_____。图解法求理论板数时进
_____
,
_____,
_____
,
料热状况变化,位置变化的线有_____。
二、简答题
8. 简述填料塔等板高度HETP 的概念。
【答案】HETP 表示分离能力和一块理论板相当的填料层高度。
9. 某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空表指示真空度很高,他分析后做出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,哪一个是真正的原因?(水温太高,真空表坏了,吸入管路堵塞,排出管路堵塞),为什么?
【答案】排出管路堵塞。
因为水温太高可能造成汽蚀,出水管不出水,但泵进口处真空表指示真空度很高,说明水温太高,错;真空表坏了不会导致出水管不出水;吸入管路堵塞与泵进口处真空表指示真空度很高相矛盾,故排出管路堵塞,正确。
10.搅拌器应具有哪两种功能?强化搅拌的工程措施有哪些?
【答案】搅拌器的两个功能:(1)总体流动;(2)强剪切或高度揣动。改善搅拌效果的工程措施:(1)提高转速;(2)加挡板,消除打漩,增加阻力;(3)偏心安装搅拌器;(4)装导流筒。
三、计算题
11.用板式精馏塔在常压下分离某双组分混合溶液,塔顶采用分凝器,分凝器的冷凝液回流入塔,分凝器出来的蒸汽进入全凝器冷凝后作为塔顶产品;塔釜用间接蒸汽加热;全塔平均相对挥发度可近似取为3。当处理量 F 为
进料浓度为含溶质A0.6 (摩尔分率,下同)的饱和液体,
回流比为3时,塔顶馏出液中溶质A 的浓度为0.99, 塔釜采出液中溶质A 的浓度为0.02, 试求:
(1)塔内第一块理论板下降的液体组成及提馏段操作方程;
(2)现测得塔内第一块实际板下降的液体组成为0.91,分凝器的冷凝液组成为0.94, 求该塔内第一块实际 板的气相默弗里单板效率;假设本题符合恒摩尔流假定。
【答案】已知:
(1)精馏段的操作线方程为:
分凝器相当于一块理论板,则由相平衡方程:
代入相平衡方程得饱和液体进料,
q=l
物料守恒:解得:
提馏段操作线方程:
得
所以第一块板下降的液体组成为
(2)第一块板的气相默弗里效率为:
其中,则
代入得:
12.如图所示,用离心泵将贮槽中密度为
的溶液(其他物性与水相近)同时输送至两个
的长度为15m ,管径为50mm , 支
高位槽中。已知密闭容器上方的表压为15kPa 。在各阀门全开的情况下,吸入管路长度为12m (包括所有局部阻力的当量长度,下同),管径为60mm , 支管管
的长度为10m , 管径为50mm , 要求向高位槽2及3
中的最大输送量分别为
管路摩擦系数可取为0.03,当地大气压为100kPa 。
(1)试选用一台合适的离心泵;
(2)若在操作条件下溶液的饱和蒸气压为8.5kPa ,确定泵的安装高度;
(3)若用图中吸入管线上的阀门调节流量,可否保证输送系统正常操作?管路布置是否合理?为什么?
图
【答案】(1)选泵。计算完成最大输送量时管路所需要的压头。因该泵同时向两个高位槽输送液体,应分别计算管路所需压头,以较大压头作为选泵的依据。
各管路中流速为
支路
支路
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