当前位置:危险化学品安全管理题库>事故案例分析题库

问题:

[问答题] 某炼油厂铂重整装置氮气窒息事故。事故经过:1996年7月25日9时30分左右,某炼油厂铂重整装置检修收尾,正在进行预加氢反应器201/1装填催化剂的准备工作。因工作需要,9时30分,陈某(操作工)根据领导临时安排,到反应器内检查(装置界区氮气线未加盲板,反应器顶部备有长管防毒面具)。陈某叫了另外一名操作工进行监护。陈某等了5分钟,另外一名操作工还没有来,陈某觉得没有必要佩戴防毒面具,就进入了反应器进行检查。随后因氮气窒息死亡。请分析事故原因并给出防范措施。

喷管是() ["用来使气流降低压力增加速度的管道","用来使气流产生喷射作用的管道","用来使气流产生喷灌作用的管道","用来使气流降低速度增加压力的管道"] 某石化助剂总厂违章动火油罐爆炸。事故经过:2000年7月1日,为解决柴油存放一段时间后,由棕黄色谈深灰色的质量问题,某厂领导决定采用脱色技术,在柴油罐间加活性剂罐、混合罐、管道泵,将307#罐、308#罐的柴油,经管道泵注入混合罐,同来自活性剂罐的活性剂混合脱色后,注入204#罐储存外销。分管生产的副厂长直接安排生产设备部牵头,由机动车间维修班负责焊接安装。整个作业,采用先将混合罐、活性剂罐、管道泵定位后,再对接同柴油罐相连接的阀门、法兰、管道,现场进行焊接的方法。7月2日上午,已将混合罐、活性剂罐、管道泵定位,并同308#罐对连焊接完毕,下午继续进行同204#罐的对接。18时45分,在焊接同204#罐相接的管道时发生爆炸,204#罐罐体炸飞,南移3.5m落下,罐内柴油飞溅着火,同时204#罐罐体飞起时,又将该罐同307#罐之间的管道从307#罐根部阀前撕断,307#罐中400余吨柴油从管口喷出着火,现场施工的10人,突然被柴油烈火掩盖,瞬间即被烧死。307#罐在204#罐爆炸起火后45分钟,再次发生爆炸,罐底焊缝撕开12m左右,罐内剩余柴油急速涌出,着火的柴油顺混凝土地面,流至附近的10间操作室,操作室被烧毁;流至装置管排底部,管排管架被烧塌;流至厂区大门以外,将部分大树烧死。大火于20时45分被扑灭,没有造成罐区其他汽油、柴油罐的爆炸,避免了更大的损失。经向曾在现场的职工了解,事故是在焊接同204#罐底部Dg80闸板阀对接的管道时发生的。而204#罐盛过柴油,但已长时间没用了,只偶尔当作生产中吹扫管道时的储气罐用。但在阀门以下,有24cm深,约15m2放不出来的柴油,而阀门以上无油。经察看,204#柴油罐底部Dg80闸板阀阀瓣靠近罐体一侧有明显的暗红色铁锈,仅在底部有一弦高10cm左右的弯月形面,呈现高温后的蓝灰色,而阀瓣面向焊接的一侧,明显活动但留有间隙。该次动火没有用火手续。施工人员制作了盲板,带到了现场,没有使用,但是关闭了阀门。请分析事故原因,制定预防措施。 某原油罐着火爆炸事故。事故经过:1989年8月12日9时55分,某原油库2.3万立方米的5号混凝土油罐突然爆炸起火,燃烧了4个多小时后,热量使得罐底部的积水、原油中的乳化水以及灭火时泡沫中的水汽化,使原油猛烈沸溢,喷向空中,撒落四周地面。下午3时左右,喷溅的油火点燃了位于东南方向相距5号油罐37米处的另一座相同结构的4号油罐顶部的泄漏油气层,引起爆炸。炸飞的4号罐顶混凝土碎块将相邻30米处的1号、2号和3号金属油罐顶部震裂,造成汽油外漏。约1分钟后,5号罐喷溅的油火又先后点燃了3号、2号和1号油罐的外漏油,引起爆燃,整个老罐区陷入一片火海。失控的外溢原油像火山喷发出的岩浆,在地面上四处流淌。大火分成三股:一部分油火翻过5号罐北侧1米高的矮墙,进入全套引进日本工艺装备的新罐区的1号、2号、6号浮顶式金属罐的四周,2号罐壁隔热钢板很快被烧红;另一部分油火沿着地下管沟流淌,汇同输油管网外溢原油形成地下火网;还有一部分油火向北,从生产区的消防泵房一直烧到车库、化验室和锅炉房,向东从变电站一直引烧到泵房、计量站、加热炉。部分外溢原油造成了海洋严重污染。事故发生后,先后排除了人为破坏、明火作业、静电引爆等因素和实测避雷针接地良好。据当时的气象情况和有关人员的证词,发现当时该地区为雷雨天气。请分析事故原因和应吸取的深刻教训 某危险化学经营公司中毒事故。事故经过:某危险化学经营公司经营范围是一般危险化学品,《危险化学品经营许可证》2006年10月30日到期,尚未申请换证。2007年4月5日,装卸工在仓库内搬运货物时,将一瓶甲苯二异氰酸酯(剧毒化学品)撞碎,导致多人中毒。请指出上述案例有哪些错误之处。 救援预案编写。根据本单位实际情况编写一个简单的化学事故应急救援预案。 某炼油厂铂重整装置氮气窒息事故。事故经过:1996年7月25日9时30分左右,某炼油厂铂重整装置检修收尾,正在进行预加氢反应器201/1装填催化剂的准备工作。因工作需要,9时30分,陈某(操作工)根据领导临时安排,到反应器内检查(装置界区氮气线未加盲板,反应器顶部备有长管防毒面具)。陈某叫了另外一名操作工进行监护。陈某等了5分钟,另外一名操作工还没有来,陈某觉得没有必要佩戴防毒面具,就进入了反应器进行检查。随后因氮气窒息死亡。请分析事故原因并给出防范措施。
参考答案:

1、事故原因分析 
(1)事故的主要原因是领导违反进设备作业的有关安全管理规定,拆装盲板的有关规定,违章指挥,停工后进装置的氮气管线未加盲板,氮气串入反应器。同时,没有落实对反应器进行氧含量分析。 
(2)操作工缺乏自我保护意识,没有办理进设备作业票和落实防护措施,属违章作业。进设备必须有监护人在场,其虽然喊了另一名操作工上来监护,但在监护人还未到现场,就独自一人进入反应器。反应器顶部平台上虽备有长管防毒面具,但其也没有佩戴。 
2、事故教训及对策 
(1)严格执行进设备作业等安全管理规定,检修期工艺管线拆装盲板应制定盲板表,落实专人负责,拆装要有签字。 
(2)杜绝违章指挥和违章操作,进入设备等受限空间必须办理作业票。 
(3)加强安全教育,增强安全防护意识,提高安全技能。 

  参考解析

本题暂无解析

相关题目:

在线 客服